油漆车身面漆烘干后,车身腰线、尾灯等多部位色漆流挂,需要离线返修,严重影响生产效率。通过现场人、机、料、法、环、测方面进行全面分析,再利用PDCA的验证方案,总结每一次的验证结果,最终将色漆流挂问题彻底解决。
质量缺陷描述
2月份某生产日,涂装车间白班修饰交检反馈车身出现色漆流挂,需要进行返修。经现场确认,流挂缺陷主要发生在车身腰线、尾灯等部位,实测该部位膜厚为130-165mm,超日常管控水平。
现场参数调查
1、机器人喷涂(色漆)吐出量50-350cc/min,过程无变动,参数均在工艺范围;
2、喷房温湿度实测21.5℃,低于工艺范围(22-28℃),湿度68%,处于工艺范围(50-70%)上限。
3、油漆批次确认未发生变化
4、手工作业方法确认,人员未变动,喷涂手法与作业指导书一致
5、现场实测油漆粘度23℃/49S,低于工艺范围(23℃/51S)。
原因分析
直接原因:
流挂部位由于油漆自流平导致堆积,未能彻底铺展,进入烘房烘干后固化,形成目视流挂缺陷。
根本原因如下:
1、喷房温度低于正常施工温度,其次湿度偏上限,油漆喷涂后湿膜脱水不足,色漆自流平导致油漆堆积;
2、油漆粘度低于管控标准2S,现场使用的为水性涂料,油漆内含水量偏高,导致油漆喷涂后易产生油漆流挂。
原因验证
临时措施:
临时调整机器人喷涂流量,降低流挂部位色漆吐出量(50-80cc/min),流挂发生频次有所下降,但未能测量解决。
永久措施
1、提升喷房温湿度,将喷房温湿度由21.5℃调整至24℃,湿度由68%降低至62%,增加油漆湿膜脱水效果,色漆流挂基本消失,但未能彻底解决。
2、提升油漆粘度,将油漆粘度由23℃/49S提升至23℃/52S,降低油漆内含水量,色漆流挂全部消失。
结果跟踪
临时措施及永久措施实施后,现场无同类流挂质量缺陷再发。
备注:红色框内标识流挂发生部位