当前位置: 国联资源网 > 资讯 > 涂料橡塑行业资讯新闻 > 【涂装过程问题案例】关于色漆流挂缺陷事故的解决案例

【涂装过程问题案例】关于色漆流挂缺陷事故的解决案例

来源:《中国工业涂装技术装备与材料采购手册》2023版   时间:2024-01-12   阅读量:235

油漆车身面漆烘干后,车身腰线、尾灯等多部位色漆流挂,需要离线返修,严重影响生产效率。通过现场人、机、料、法、环、测方面进行全面分析,再利用PDCA的验证方案,总结每一次的验证结果,最终将色漆流挂问题彻底解决。

质量缺陷描述

2月份某生产日,涂装车间白班修饰交检反馈车身出现色漆流挂,需要进行返修。经现场确认,流挂缺陷主要发生在车身腰线、尾灯等部位,实测该部位膜厚为130-165mm,超日常管控水平。

现场参数调查

1、机器人喷涂(色漆)吐出量50-350cc/min,过程无变动,参数均在工艺范围;

2、喷房温湿度实测21.5℃,低于工艺范围(22-28℃),湿度68%,处于工艺范围(50-70%)上限。

3、油漆批次确认未发生变化

4、手工作业方法确认,人员未变动,喷涂手法与作业指导书一致

5、现场实测油漆粘度23℃/49S,低于工艺范围(23℃/51S)。

原因分析

直接原因:

流挂部位由于油漆自流平导致堆积,未能彻底铺展,进入烘房烘干后固化,形成目视流挂缺陷。

根本原因如下:

1、喷房温度低于正常施工温度,其次湿度偏上限,油漆喷涂后湿膜脱水不足,色漆自流平导致油漆堆积;

2、油漆粘度低于管控标准2S,现场使用的为水性涂料,油漆内含水量偏高,导致油漆喷涂后易产生油漆流挂。

原因验证

临时措施:

临时调整机器人喷涂流量,降低流挂部位色漆吐出量(50-80cc/min),流挂发生频次有所下降,但未能测量解决。

永久措施

1、提升喷房温湿度,将喷房温湿度由21.5℃调整至24℃,湿度由68%降低至62%,增加油漆湿膜脱水效果,色漆流挂基本消失,但未能彻底解决。

2、提升油漆粘度,将油漆粘度由23℃/49S提升至23℃/52S,降低油漆内含水量,色漆流挂全部消失。

结果跟踪

临时措施及永久措施实施后,现场无同类流挂质量缺陷再发。

备注:红色框内标识流挂发生部位

微信扫一扫,分享朋友圈

关键字: 涂装过程问题 , 色漆流挂缺陷事故

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处本网。非本网作品均来自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如您发现有任何侵权内容,请依照下方联系方式进行沟通,我们将第一时间进行处理。
本文标题:【涂装过程问题案例】关于色漆流挂缺陷事故的解决案例
本文地址 https://zixun.ibicn.com/news/d1461404.html
投稿电话:400-0087-010 转 0
投稿邮箱press@ibicn.com
责任编辑:许慧

发表评论

发表

Ta的简介

   
介绍:致力于为涂装、饮料产业链服务,助企业发展。
17679 发表文章 4 粉丝 0 关注

公众号

小程序

在线客服