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【涂装过程问题案例】关于硅烷前处理印痕(条纹)缺陷事故的解决案例

来源:《中国工业涂装技术装备与材料采购手册》2023版   时间:2024-04-28   阅读量:321

  案例描述:

白车身经过前处理电泳时,车身各区域出现印痕问题,导致车身打磨量增大。通过现场人、机、料、法、环、测方面进行全面分析,再利用PDCA的验证方案,总结每一次的验证结果,最终将硅烷前处理工艺易于产生的印痕(条纹)缺陷彻底解决。

一、打磨反馈的质量缺陷

某天夜班电泳打磨反馈车身出现四门两盖印痕问题,需要进行整车打磨。

二、根据最佳参数范围值现场调查

2.1、确认开班前化验记录:

1)预脱脂游离碱度达到14PT;

2)水洗一槽液PH值达11.0;其他参数均在范围内。

2.2、化验员进行现场参数化验:

1)测量纯水二气点为0,将仪器拿到现场测量纯水二气点为1.5,(补加药剂后的参数,理论参数应达到2.0以上);

2)脱脂点数未测量出数据。

2.3、化验员20:30发出加料通知单,现场加料时间为23:30,(领料时间超过1个小时)。

2.4、水洗槽和纯水二槽液较之前浑浊(测量参数在范围内)。

原因分析:

此次产生印痕的主要原因如下:

3.1、预脱脂游离碱度偏高;

3.2、水洗1PH值偏高、纯水二气点偏低;

3.3、化验人员技能水平不足,对现场工艺槽和化验方式不了解;

3.4、车间加料流程复杂,领料和加料时间长;

3.5、判断槽液污染严重。

原因验证:

第一轮验证:1、对预脱脂进行加水溢流部分槽液到洪流槽内,使预脱脂游离碱度由14.0降低到11.89PT,洪流游离碱度为8.7PT,车身印痕有轻微好转;

2、对纯水二槽液进行补加10kg封闭剂,将气点提高到2.0,车身有轻微好转。

第二轮验证:利用停线时间对以下槽液进行更新水洗一、纯水一、纯水二槽液,各排1/3槽液,并进行加料,降低水洗一PH值为9.5和各纯水的污染,车身印痕消除。

原因确认:

5.1直接原因:

预脱脂、脱脂游离碱度偏高,水洗一槽液污染严重,纯水二气点偏低导致印痕的主要问题。

5.2根本原因:

1)化验员技能不足,出现测量失误,导致现场未能及时调整补药;

2)加料人员领料时间较长(超过1小时)待加完药剂时间与化验完参数时间,中间有3个小时的间隔,延误参数调整。

临时措施:

6.1、补加游离碱度试剂,保证化验正常;

6.2、前处理各槽参数化验频次由4小时1次更改为2小时1次,直到化验员能够熟练掌握各槽参数为止。

永久措施:

7.1、及时与车间沟通,减少领料控制10分钟以内,开始加料时间控制在30分钟以内,特殊药剂按作业要求进行补加;

7.2、制定前处理、电泳各槽液标准参数值和出现偏差如何调整方法,所有化验员进行培训并签字完成后,目视在现场。

预防措施:

对化验方法需要特殊提醒的,在仪器上粘贴提醒标识。

结果跟踪:

此类问题已控制,需定期观察现场参数的准确性及加料及时性。

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关键字: 硅烷前处理印痕

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