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基于PLC的控制系统在滤汁快速沉降器中的应用

来源:制糖产业网   时间:2013-11-29   阅读量:390

  摘  要:本文介绍了基于S7-200PLC与触摸屏的滤汁快速沉降器控制系统,对系统的控制流程及硬件配置进行了说明,并给出了各工艺测点的具体控制方案。

  Application of Control System Base on PLC

  in the Filtrate Rapid Clarifier 

  CHEN Jia-chuan  LIANG Ji-xun

  (Nanning Jiran sugar technology Co.,Ltd ,Nanning Guang xi 530028)

  Abstract:The filtrate rapid clarifier control system based on PLC and touch screen is introduced in this paper. The control processes and hardware configuration are descrided,and the specific control schemes of each measuring points are also provided.

  Keyword: PLC;  Touch screen;  PID control;  Sectional control

  1引言:

  在糖厂滤汁快速沉降器系统的控制中,通常包含滤汁缓冲箱液位控制、滤汁加热温度控制、絮凝剂添加控制等诸多操作。而在滤汁快速沉降器岗位中,每个班的人员配置一般为一名岗位操作工,在人手不足以及生产工况不稳定的情况下,采用自动控制系统对滤汁快速沉降器系统进行集中控制具有十分重要意义。

  2工艺流程:

  滤汁进入缓冲箱后,通过变频泵输送到加热器,利用汁汽或废汽进行加热至95~100℃,然后经过散气箱进行散气,再进入沉降器主体,同时计量泵根据滤汁流量按比例加入2~3PPM絮凝剂,滤汁在沉降器主体内进行沉降,清汁直接从出口流出,经曲筛过滤后流入清汁箱,而泥汁从底部流出至吸滤机。工艺流程见图1。

  图1.工艺流程图

  3系统的构成:

  控制系统采用西门子S7-200系列PLC作为数据采集和处理的核心,通过信号隔离模块对现场测量信号进行滤波和隔离处理,MCGS触摸屏作为人机交互界面,并配有手操器作为备用操作,从而提高系统的可靠性。系统配置见表1。

  工艺现场安装热电阻、液位变送器、电磁流量计、电动调节阀、变频器等仪表设备,对各个测控点进行测量和控制。

  

  序号

  名称

  型号

  数量

  1

  触摸屏

  TPC1062KS

  1块

  2

<*U

  CUP224CN

  1块

  3

  西门子模块

  EM232CN

  2块

  4

  西门子模块

  EM235CN

  3块

  5

  隔离变送模块

  NHR-M31

  5块

  6

  温度变送模块

  NHR-M32 

  1块

  7

  配电隔离模块

  NHR-M33

  1块

  8

  数显表

  NHR-1100F

  2台

  9

  手操器

  NHR-5500F

  4台

  表1. 系统配置表

  触摸屏与S7-200PLC之间的通讯采用RS485串行接口和PPI通讯协议,S7-200PLC内部已将PPI通讯协议固化在芯片中,设备连接组态时,将

  MCGS触摸屏的设备组态相应设置为西门子S7200PPI。通讯波特率设置为9.6kbps,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验位。

  西门子的PPI(Point to Point)通讯协议采用主从式的通讯方式,一次读写操作的步骤包括:首先上位机发出读写命令,PLC作出接收正确的响应,上位机接到此响应则发出确认申请命令,PLC则完成正确的读写响应,回应给上位机数据。这样收发两次数据,完成一次数据的读写。

  图2. 通讯接口示意图

  通过触摸屏内嵌的MCGS组态软件,进行设备组态、数据库组态和画面组态等,实现人机交互。控制系统画面包括监控画面、参数设置、历史趋势、登录界面。在监控画面里,运行人员能够监视各个控制设备的运行状态、设备故障报警及液位、流量等信号。

  图2. 监控画面

  4系统控制方案:

  4.1  缓冲箱液位控制:

  通过单法兰液位变送器对滤汁缓冲箱的液位进行测量,信号类型为4~20mA,该信号经隔离器处理后由PLC模拟量输入通道进行信号采集和处理。

  由于糖厂生产中各方面的原因,滤汁来汁量时常不稳定,导致缓冲箱液位波动较大,实践表明,若采用传统的PID控制方式,每次滤汁来汁量的变化,造成系统的干扰,使得输出量跟着变化,连续的扰动使得滤汁进汁流量不稳定,这对于生产工艺极其不利。故采用液位分段控制的方式,可将液位高度分为4段,在每段液位范围内,滤汁泵输出某一固定的流量,液位越高,泵输出流量越大,每段液位对应的泵输出值可由经验值获得。在每段液位范围之间设置死区,以此消除控制的频繁波动。此控制方式可使液位在某一高度范围时,正反作用的干扰相互抵消,输出流量恒定不变,从而使滤汁流量最大程度的保持稳定,同时也能很好地跟随滤汁来汁量的变化。

  4.2 滤汁加热温度控制:

  采用PT100热电阻对滤汁二次加热温度进行测量,经温度变送模块转换为标准4~20mA信号后,由PLC采集并运算得出滤汁实际温度值。温度量程设置范围设置为0~200℃。

  采用前馈+PID控制算法,以滤汁泵的出口流量作为前馈变量,结合S7-200PLC的内部PID指令构成温度控制算法。系统方框图如图3所示。

  PID指令的控制算法[1]

  Mn=Kc*en+KI*en+MX+KD*(en-en-1)

  将前馈控制量加入PID控制量构成前馈+PID控制算法:

  Mout = Mn + Kf*Vf 即:

  Mout= Kc*en+KI*en+MX+KD*(en-en-1) + Kf*Vf

  其中:

  Mn采样时间n的回路输出计算值

  Mout 输出控制量

  Kc回路增益

  en采样时间n的回路偏差值

  en-1回路偏差的前一个数值(采样时间n -1)

  KI积分项的比例常数

  MX积分项的前一个数值(采样时间n -1)

  KD微分项的比例常数

  Kf 前馈系数

  Vf 泵出口流量

  图3.控制系统方框图

  4.3 絮凝剂自动添加控制:

  通过电磁流量计对滤汁流量进行测量,根据滤汁流量按比例添加絮凝剂,絮凝剂添加量的计算公式如下:

  絮凝剂计量泵输出流量=滤汁流量×滤汁比重×配比率(PPM) ×0.001÷絮凝剂浓度

  絮凝剂计量泵输出百分比=絮凝剂计量泵输出流量÷絮凝剂计量泵最大量程

  由程序计算出絮凝剂计量泵的输出百分比后,换算得出4~20mA控制信号,传送至变频器AI接口,调节变频器的输出频率,控制计量泵的转速,从而实现按比例添加絮凝剂。絮凝剂添加控制程序如下:

  4.4 刮泥电机转速控制和排泥流量控制:

  两者通常不需要频繁操作,均可在触摸屏上进行手动操作。刮泥电机采用变频器控制,启动变频器后将其控制频率固定在12HZ左右即可。

  排泥电动调节阀的开度通常固定在20%~30%之间,也可以在触摸屏上根据排泥流量适当调整阀门的开度。

  5 结束语

  采用PLC和触摸屏为核心构建的滤汁快速沉降器控制系统,具有界面直观,操作方便,稳定性和灵活性高等特点,在糖厂实际应用当中,不仅减少了司泵岗位工对滤汁泵的操作,也使沉降器岗位操作简单轻松。生产工艺上,滤汁温度控制稳定,絮凝剂添加量更为精确,系统达到了稳定生产,提高工艺品质,节省劳动力的目的。——陈家川 梁积勋 农步恒(南宁吉然糖业技术有限公司,广西 南宁市 530028)

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关键字: PLC , 控制系统 , PID控制 , 快速沉降器

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