2013年4月至2014年12月,日照港股份三公司推广散货漏斗卸船工艺,累计作业散货1800万吨,节省散货岸边装车成本1200余万元。
思维创新与创新实践相结合,在散货卸船过程中实现了安全、质量、环保、效率四要素的有机统一,彰显了创新的力量。
“保证了作业安全,延长了码头使用寿命”“以前,散货卸船现场很热闹,门机、装载机、倒运车、人员在一个大区域里,人机交叉、流动机械交叉作业的情况经常出现,很容易存在安全隐患”。安全员陈磊谈及现场安全管理存在的弊端时,印象很深。使用改造后的“天圆地方”式漏斗卸船,门机和倒运车直接配合,减少现场指挥工和装载机装车环节,避免了作业环节的交叉,避免了碰撞事故的发生。
以往散货卸船的流程是门机将货物卸至码头前沿,由装载机把货物装上倒运车,运输到堆场存放。“由于货物倒运比门机卸船效能低,只要是散货卸船,码头上都是一个个大货垛。”调度员孟强回忆道。成千上万吨的散货以圆锥体的结构,直接堆放在码头前沿,对码头基础设施必然造成影响。
应用新工艺,使这一难题迎刃而解。有效避免了货物长时间的存放对码头前沿的破坏性压力,延长了码头的使用寿命。
“粉尘控制明显,货物装卸质量更好了”“过去,门机用抓斗卸货、装载机往倒运车上装货会产生一定的粉尘,加之倒运车辆行驶粘带,都能造成货物的二次污染和货损,清洁生产压力大。”
散货漏斗卸船,门机往漏斗里放货直接装车,用密封的斗体降尘,用射雾器抑尘,实现了有效控尘。“由于岸边只有零星洒漏的货物,再加上装载机的及时清理,倒运车辆货物黏带大大降低,形成了有效的源头环保控制,保证了作业环节的清洁。”安环部副部长邵华对该工艺的可行性很是认可。
漏斗直接装车作业,避免了不同货物在码头前沿存放过程中相互污染,减少了场地清理过程中产生货物垃圾,货物的质量得到了保证。“亏耗少了,对于我们来说就是增加了利润。”货主高兴地说道。
“提高了整体效率,降低了成本支出”使用卸船漏斗,货物直接装车,卸完船后,直接靠新船,船舶靠离泊的衔接效率进一步提高。“2014年,因场地清理造成的船舶等待时间比以往减少90%”。船舶计划员刘建文说。同时,船舶整体效率也大幅度提升,以煤炭为例,2013年未使用漏斗的整体效率为1320.64吨/小时, 2014年使用后增至1431.33吨/小时,整体卸船效率提高了8.3%。
漏斗装车相比装载机装车,货物装载更加均匀,满载率进一步提高。“这个办法好,以前一台车装27吨,现在装34吨,装载率提高近30%,燃油消耗降了一大块儿。”倒运方负责人张永星高兴地说。倒运成本的降低,也带来了倒运费用支出的节省。